(一)、脈沖布袋除塵器運行中的故障分析 1)噴吹系統故障。噴吹系統是將壓縮空氣經過油水分離、加溫干燥、穩壓輸出、脈沖電磁閥閃動進行噴吹操作的一組構件。油水分離的作用是將
(一)、脈沖布袋除塵器運行中的故障分析
1)噴吹系統故障。噴吹系統是將壓縮空氣經過油水分離、加溫干燥、穩壓輸出、脈沖電磁閥閃動進行噴吹操作的一組構件。油水分離的作用是將壓縮空氣中的油水分離出來,避免油污損壞脈沖電磁閥以及造成布袋糊袋,油水分離器的主要故障是:堵塞、油水分離不清,造成除塵器故障主要有:脈沖電磁閥膜片卡死,不能閃動;水和油污進入布袋、造成布袋糊袋;水和油污在氣路中,造成其他的一些機械類故障。脈沖電磁閥主要故障一般為:1)脈沖電磁閥密封墊被擊穿,2)脈沖電磁閥電氣控制失靈,3)膜片損壞等幾個故障,其中以前兩個故障較為常見,除塵器布袋的頂部一般都是敞開的,由于工況的影響,脈沖電磁閥的密封橡膠墊很容易老化失效,在壓縮空氣的作用下,容易發生漏氣的現象,當漏氣現象發生后,泄漏點會逐漸增大,然后導致擊穿,造成噴吹氣包中的壓力下降;從而使電氣脈沖電磁閥得不到電氣信號,造成脈沖電磁閥不動作,膜片的損壞,從目前我單位使用的狀況來看,還沒有碰到,發生的頻率比較少。
2)濾料故障。濾料是除塵設備的心臟,布袋除塵器的主要除塵功能都是通過濾料來實現的,在正常使用過程中,濾料的故障主要有兩種類型:濾料積灰過多或糊袋;濾料洞穿。一種故障會造成除塵器的壓阻持續上升,吸塵口風量減少,系統運行狀況惡化;二種情況會造成煙囪排放超標。濾料的這兩種故障的發生一般都和噴吹系統、控制系統、本體漏風以及系統設計有一定的關系。濾料的選型和質量、安裝工藝的合理程度以及布袋籠架的質量直接影響到布袋的運行。在正常使用過程中除塵器布袋和含塵氣流直接接觸,除塵器布袋的質量不好,在系統壓力以及含塵氣流的摩擦作用下,布袋很容易洞穿,如果粉塵含有一定的水分或油分,粉塵的粘性較強有一定的吸水性,花板的平整度不高,將會使布袋的噴吹中心偏移,造成袋口在使用過程中過早磨損,籠架焊接過程中質量差或表面處理不良,有毛刺等現象,布袋在氣流的作用下相互摩擦,造成籠架磨布袋的現象發生,縮短布袋的使用壽命。系統設計過程中,過濾風速選擇不當和濾料不匹配,造成風速過高,本體漏風率較大等都會造成布袋壽命縮短或影響除塵效率。在梅雨季節,本體漏風過大對布袋的影響尤為明顯,極易造成糊袋的現象發生。
(二)、脈沖布袋除塵器調試過程出現問題及分析
1、煙氣溫度
調試初期,由于處于水泥生產的旺季,廠家為了趕訂單,整個立窯處于嚴重超負荷深暗火運行狀態,其結果是立窯出口處煙氣溫度很低,在40~50之間波動。雖然煙管和除塵器都采取了保溫措施,除塵器濾袋處的溫度也只在40左右,煙氣結露嚴重。
布袋出現了局部“糊袋”現象,阻力劇增,風機不能正常工作。
為保證除塵器正常運轉,唯有適當提高立窯煙氣的出口溫度到70~110。建議廠家采用兩個措施,一是適當降低產量,二是提高燒窯水平,控制在淺暗火操作,目的是使立窯煙氣溫度基本可提高到70~90。同時,為進一步降低煙氣的熱損失,對整個單機布袋除塵器系統的保溫和密封性能進行了檢查和修補。采取了這些綜合措施后,“糊袋”問題得到解決。由于除塵器濾袋表面的聚四氟乙烯薄膜對煙塵具有良好的剝離性能,當較長時間處于高溫狀態時,因局部“糊袋”而產生的塵塊被烘干后,在噴吹時自動脫落,除塵器濾袋也得以自動修復。
為防止“燒袋”,除塵器在設計時充分考慮了溫度控制系統。當煙氣溫度大于260時,混風氣動蝶閥自動打開,冷空氣通過混風管混入立窯煙氣中,使煙氣溫度下降到260以下。若混風后,煙氣溫度仍大于260混風氣動蝶閥自動關閉,旁通煙囪蝶閥自動打開,同時風機自動停機,立窯煙氣通過部分沉降室后直接外排。此時,看火工和操作工要及時采取措施,把窯面溫度降下來,以免長時間煙氣超標外排。
2、噴吹空氣量及噴吹周期
對脈沖布袋除塵器而言,清灰效果好壞主要由噴吹空氣量和噴吹周期決定。本除塵器在初期選配的空壓機氣量為0.9m/min,貯氣罐,除塵器濾袋排與排之間噴吹時間間隔為l0s,共有12排。調試時發現,清灰效果較差,尤其當煙氣溫度偏低時。分析原因,主要是壓縮空氣量偏少,加上噴吹周期又較短,造成噴吹力不夠。后把空壓機換成氣量為1.5/min除塵器濾袋排與排之間噴吹時間間隔則改為20s,噴吹清灰效果得到大大改變。